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渦街流量計(jì)進(jìn)、出口管線泄漏原因及處理方法講解
更新時(shí)間:2021-12-02   點(diǎn)擊次數(shù):808次
  渦街流量計(jì)進(jìn)、出口管線泄漏原因及處理方法:
 
  1、泄漏現(xiàn)象:
 
  1) 流量計(jì)進(jìn)、 出口管線泄漏出現(xiàn)在氣化爐運(yùn)行 3 500 h 左右時(shí), 首先出現(xiàn)漏點(diǎn)位置是泵出口流量計(jì)處,鎖斗管線采用的是楔形流量計(jì),在流量計(jì)中間有個(gè)楔塊起到截流測(cè)量作用, 因此在流量計(jì)楔塊處流體產(chǎn)生偏流導(dǎo)致楔塊后區(qū)域減薄泄漏,后期經(jīng)過(guò)幾次補(bǔ)焊維持到備爐檢修。
 
  2) 氣化爐運(yùn)行到 4 300 h 左右時(shí),流量計(jì)進(jìn)、出口管線的三通、彎頭處頻繁出現(xiàn)泄漏現(xiàn)象,影響了現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生。
 
  3) 氣化爐運(yùn)行到 4 882 h 時(shí),流量計(jì)出口總閥后三通出現(xiàn)漏點(diǎn), 由于總閥后與氣化爐直接相連接無(wú)法帶壓堵漏,致使氣化爐停車處理漏點(diǎn),因鎖斗管線泄漏導(dǎo)致氣化爐停車 2 次。
 
  2、泄漏判斷依據(jù):
 
  1) 流量計(jì)進(jìn)、出口壓力表指示波動(dòng),出口流量波動(dòng)。
 
  2) 現(xiàn)場(chǎng)泄漏點(diǎn)向外噴出黑水并帶有少量固體顆粒。
 
  3) 泄漏量大時(shí)可造成氣化爐液位下降, 黑水排放量減小。
 
  4) 運(yùn)行中的流量計(jì)振動(dòng)大產(chǎn)生汽蝕現(xiàn)象。

渦街流量計(jì)

 


 
  3、原因分析:
 
  1) 原始設(shè)計(jì)管線厚度較薄, 選用 90°彎頭,故導(dǎo)致介質(zhì)流速增大,沖刷腐蝕速度加快。
 
  2) 在鎖斗排渣過(guò)程中流量計(jì)是自身循環(huán),原始開車后將流量計(jì)出口閥門全部打開,導(dǎo)致自身循環(huán)時(shí)吸入量不夠, 管線內(nèi)氣液混合對(duì)管線造成汽蝕及沖擊。
 
  3) 流量計(jì)出口單向閥為碳鋼材質(zhì), 氣化爐運(yùn)行 3 000 h 后管線內(nèi)介質(zhì)將單項(xiàng)閥閥芯沖刷腐蝕脫落堵塞管線, 因沒(méi)有*堵塞造成的單向閥后介質(zhì)流向改變、流速增大,加快對(duì)管線沖刷。
 
  4、解決措施:
 
  1) 流量計(jì)出口管線總閥泄漏無(wú)法在線處理,導(dǎo)致氣化爐停車。在入氣化爐根部增加 2 臺(tái)儀表氣動(dòng)閥門,要求每月進(jìn)行 2 次開、關(guān),防止閥門出現(xiàn)卡塞現(xiàn)象。
 
  2) 為了解決泵出口流量計(jì)頻繁泄漏以及流量較低不能滿足工藝需求的問(wèn)題,更換新型流量計(jì)。 更換后的流量計(jì)運(yùn)行 4 000 h后未出現(xiàn)泄漏現(xiàn)象。
 
  3) 將流量計(jì)出口閥門限制流量, 一般控制在 45~55 m3 / h,并能夠滿足氣化爐下渣順暢。
 
  4) 改造方案:管道原設(shè)計(jì)公稱直徑 DN100 mm, 壓力等級(jí)CL600,壁厚等級(jí) SCH120,材質(zhì) 20#。
 
  ①由于 20# 鋼材質(zhì)能滿足現(xiàn)有工況要求,從經(jīng)濟(jì)性方面考慮, 對(duì)原有的閥門、 流量計(jì)等繼續(xù)使用,原設(shè)計(jì)的管線材質(zhì)、管徑不變,只對(duì)管線的厚度進(jìn)行加厚, 壁厚等級(jí)由原來(lái)的 SCH120 增加到SCH160。
 
 ?、谟捎诠芫€漏點(diǎn)位置按照介質(zhì)流向均出現(xiàn)在彎頭后或三通轉(zhuǎn)彎后與直管連接段, 為減小介質(zhì)對(duì)轉(zhuǎn)彎處的沖刷, 彎頭改用大曲率半徑的 90°彎 頭:R=3D。
 
 ?、蹖?duì)原有等徑三通更換為厚壁三通, 由原來(lái)的 NPS4 SCH120 更換為 NPS4 SCH160,通過(guò)增加壁厚來(lái)延長(zhǎng)其使用壽命。
 
 ?、芸紤]到介質(zhì)工況, 長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行可能存在管線堵塞情況,從而影響流量計(jì)出口流量,所以在管線上 20 m 與 40 m 處各增加 1 個(gè)三通之路用盲法蘭堵上, 每次備爐檢修時(shí)對(duì)管線進(jìn)行檢查清洗。
 
  2017 年 9 月, 氣化裝置 3 臺(tái)氣化爐鎖斗系統(tǒng)管線改造完畢。 改造后運(yùn)行 7 000 h 左右未出現(xiàn)鎖斗管線泄漏現(xiàn)象,保證了氣化爐長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。

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